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天然气输送节能关键装备!国产气液聚结器压降降低 35%,助力管网低碳转型

time-icon更新时间:2026-03-12点击次数:1 来源:齐

天然气输送过程中,设备压降过高一直是行业节能痛点 —— 传统聚结器因内部结构设计不合理,导致天然气输送阻力大,增加压缩机能耗,同时杂质夹带还会加剧管网结垢、腐蚀,进一步提升输送能耗。近日,国内分离设备企业推出的天然气专用气液聚结器,凭借结构优化与材质升级,将压降控制在行业最低水平,成为天然气管网低碳转型的关键节能装备,帮助企业实现 “净化 + 节能” 双重效益。

这款天然气专用气液聚结器的节能核心,在于精准的流场设计与低阻力结构。企业通过 CFD 流体仿真技术,对设备内部导流通道、聚结板间距进行上万次模拟优化,调整导流角度为 25°,使天然气在流经设备时,气流阻力较传统聚结器降低 35% 以上,设备压降控制在 0.002MPa 以内,远低于行业 0.005MPa 的平均水平。对于年输气量达 10 亿立方米的天然气长输管网,压降降低 35% 意味着压缩机能耗可直接减少 12% 以上,每年可节省电费超百万元,同时减少二氧化碳排放超 2000 吨,完美契合 “双碳” 目标下的管网节能需求。

在节能的同时,其过滤与聚结效率并未妥协,反而实现 “低阻力 + 高效净化” 的平衡。采用多层不锈钢烧结聚结层,孔径分布精准控制在 0.5-1μm,可高效去除天然气中 8μm 以上液滴、99.8% 的 5-7μm 液滴,以及固体粉尘杂质,避免杂质进入管网导致结垢、腐蚀。某天然气长输管道企业实测数据显示,更换该款聚结器后,管网输送阻力下降 35%,压缩机年耗电量从 500 万千瓦时降至 440 万千瓦时,年节省电费超 60 万元;同时管网结垢周期从 6 个月延长至 24 个月,年管网维护成本降低 70%,实现了 “节能 + 降本” 的双重收益。

为适配天然气管网的长期稳定运行,设备还采用了耐腐蚀、长寿命设计,主体为 304/316L 不锈钢或双相不锈钢,可抵御天然气中硫化氢、二氧化碳等腐蚀性成分,使用寿命达 30 年,较传统聚结器延长 50%,减少设备更换频率与采购成本。目前,该款节能型天然气专用气液聚结器已在国家管网集团、中石油长输管道等项目批量应用,2026 年上半年市场占有率达 48%,累计帮助管网减少二氧化碳排放超 10 万吨。业内人士表示,随着天然气管网低碳转型加速,低阻力、高效能的专用气液聚结器将成为行业刚需,国产装备凭借高性价比与节能优势,将全面引领天然气输送装备的低碳化升级。

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